新墨西哥州Carlsbad天然氣管道爆炸事故(續(xù))
來(lái)源:《管道保護(hù)》雜志 作者:戴聯(lián)雙 時(shí)間:2018-7-17 閱讀:
主講人戴聯(lián)雙博士:上一期談了Carlsbad天然氣管道爆炸事故概況和失效調(diào)查方面的內(nèi)容,總結(jié)了導(dǎo)致該起事故發(fā)生的主要原因。本期將重點(diǎn)介紹EPNG公司、美國(guó)聯(lián)邦政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、以及相關(guān)的科研機(jī)構(gòu)在事故發(fā)生后采取的措施和所做改進(jìn)。同時(shí),進(jìn)一步分析事故原因,剖析導(dǎo)致此次管道事故的管道內(nèi)腐蝕成因,為國(guó)內(nèi)類(lèi)似管道采取內(nèi)腐蝕防控提供參考。
新墨西哥州Carlsbad天然氣管道爆炸事故(續(xù))
1 事故后措施
1.1 管道重建
事故發(fā)生后,EPNG公司重新修建了1103和1110位于穿越河流區(qū)域的管道。1103管道重新啟用前進(jìn)行了水壓試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)位于事故地點(diǎn)下游640 m處發(fā)生了泄漏,泄漏位置的管道底部?jī)?nèi)表面有點(diǎn)狀腐蝕,腐蝕深度達(dá)到69%wt。2001年3月,對(duì)該管道進(jìn)行了內(nèi)檢測(cè),在進(jìn)行常規(guī)清管的管段(2號(hào)截?cái)嚅y到6號(hào)截?cái)嚅y之間),未發(fā)現(xiàn)需要修復(fù)的內(nèi)腐蝕缺陷。
1.2 管道完整性管理
事故發(fā)生后,El Paso公司(EPNG公司的控股母公司)成立了監(jiān)督管理委員會(huì),對(duì)公司所轄的7 400多千米氣體管道實(shí)施了完整性管理計(jì)劃。監(jiān)督委員會(huì)直接監(jiān)督EPNG公司執(zhí)行管道完整性管理計(jì)劃情況。該計(jì)劃的內(nèi)腐蝕防護(hù)章節(jié)包括輸送介質(zhì)的流速、管道內(nèi)低點(diǎn)、分液器、其它容器、氣體質(zhì)量分析、液體成分分析、維修歷史,以及制定補(bǔ)救措施等內(nèi)容;還包括操作權(quán)限審核、建立最佳實(shí)踐方法供全員分享,并制定了持續(xù)改進(jìn)程序。
2003年1月,研究與特別項(xiàng)目管理處(管道與危險(xiǎn)材料安全管理局PHMSA的前身)在聯(lián)邦法規(guī)中增加了幾條規(guī)定,要求輸氣管道的運(yùn)營(yíng)商制定完整性管理計(jì)劃,識(shí)別并評(píng)估其處于高后果區(qū)管道的狀況及隱患,并采取措施預(yù)防管道失效。管道運(yùn)營(yíng)商采取定期的內(nèi)檢測(cè)、壓力試驗(yàn)、直接評(píng)估或使用其他已證明有效的方法來(lái)識(shí)別管壁的缺陷,收集和評(píng)估管道性能相關(guān)數(shù)據(jù),并根據(jù)評(píng)估結(jié)果做出及時(shí)響應(yīng)。
1.3 美國(guó)腐蝕工程師協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)
1975年,美國(guó)腐蝕工程師協(xié)會(huì)(NACE)出臺(tái)了《RP0175-75鋼質(zhì)管道系統(tǒng)的內(nèi)腐蝕防護(hù)》標(biāo)準(zhǔn),但因長(zhǎng)期未進(jìn)行復(fù)審和補(bǔ)充說(shuō)明,于1995年撤銷(xiāo)。NACE代表已經(jīng)告知國(guó)家運(yùn)輸安全委員會(huì)(NTSB),NACE正在制定一項(xiàng)以RP0175-75為基礎(chǔ)的類(lèi)似標(biāo)準(zhǔn)。
1.4 美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)規(guī)范
美國(guó)機(jī)械工程師學(xué)會(huì)(ASME)規(guī)范(ASME B31.8《氣體輸送和分配管道系統(tǒng)》)針對(duì)的是氣體管道的設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)行及維護(hù)等。該規(guī)范對(duì)全生命周期的管道內(nèi)腐蝕防護(hù)做了詳細(xì)的規(guī)定,其中包括:輸送腐蝕性氣體的管道,應(yīng)考慮設(shè)計(jì)和建造新管道并對(duì)現(xiàn)有管道做出改進(jìn)。
設(shè)計(jì)和建造注意事項(xiàng):①具備收發(fā)清管器的條件。②在最可能存在腐蝕的位置安裝腐蝕監(jiān)測(cè)裝置(試片、探頭)。③對(duì)氣體進(jìn)行處理,降低其腐蝕性。④在建造管道時(shí)選用抗腐蝕材料。⑤管道涂敷內(nèi)涂層。⑥在氣流中注入緩蝕劑。
運(yùn)行和維護(hù)注意事項(xiàng):①制定檢測(cè)、預(yù)防或減緩內(nèi)腐蝕的計(jì)劃(包括分析歷史泄漏和修復(fù)記錄,盡可能檢測(cè)管道的內(nèi)表面,分析已知存在內(nèi)腐蝕位置來(lái)確定腐蝕性物質(zhì)的種類(lèi)和濃度,分析清管器清理出的液體和固體成分來(lái)確定是否存在腐蝕性物質(zhì)以及有無(wú)腐蝕產(chǎn)物存在等)。②通過(guò)對(duì)管道進(jìn)行改造來(lái)控制腐蝕,避免水在低洼處積聚。③測(cè)量疑似發(fā)生內(nèi)腐蝕位置的管道壁厚。
1.5 管道系統(tǒng)氣體運(yùn)輸和分配的指南
美國(guó)天然氣協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)《管道系統(tǒng)氣體運(yùn)輸和分配的指南》(AGA GPTC GUIDE ADD 5)包括與內(nèi)腐蝕防護(hù)相關(guān)的設(shè)計(jì)、檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和修復(fù)措施的指導(dǎo)方針。該指南明確指出,在有水的情況下,包含二氧化碳、硫化氫和氧氣等成分的氣體可能對(duì)鋼質(zhì)管道造成腐蝕,且管道液體可能包含損害管道完整性的成分。如果預(yù)計(jì)或已經(jīng)確定輸送的氣體具有腐蝕性,則應(yīng)該考慮以下建議:建造時(shí)選用特殊材料、考慮流速的影響、及時(shí)清除管道中殘留的液體、控制水露點(diǎn)、減少氣體的腐蝕性成分、涂敷內(nèi)涂層,以及進(jìn)行化學(xué)處理。檢測(cè)內(nèi)腐蝕應(yīng)考慮:對(duì)氣體、液體和固體進(jìn)行取樣和分析;目測(cè)管道與排液器;使用腐蝕監(jiān)測(cè)裝置(試片、探頭);開(kāi)展內(nèi)檢測(cè)及其它無(wú)損檢測(cè)來(lái)確定壁厚。
2 分析
調(diào)查確定,1103管道發(fā)生破裂時(shí)的運(yùn)行壓力(4.65 MPa)低于該管段規(guī)定的最大允許壓力(5.77 MPa)。破裂發(fā)生在因發(fā)生內(nèi)腐蝕使管壁變薄的位置。從斷口形貌和微觀組織分析可知,管道的斷裂是因應(yīng)力過(guò)大而導(dǎo)致的,沒(méi)有證據(jù)表明是疲勞斷裂。由此,NTSB做出結(jié)論,1103管道破裂的原因是嚴(yán)重的內(nèi)腐蝕導(dǎo)致管壁變薄,致剩余的管壁不能承受管內(nèi)的壓力。
雖然調(diào)控人員受監(jiān)控及數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(SCADA)數(shù)據(jù)短時(shí)中斷以及Pecos河壓縮機(jī)站停電造成SCADA通信失靈的影響,沒(méi)能在破裂發(fā)生后立即查清Pecos河壓縮機(jī)站的情況,但是,其基于所獲取的信息及時(shí)做出了妥善回應(yīng)。沒(méi)有證據(jù)表明管道破裂是由第三方損壞造成的,也沒(méi)有證據(jù)表明破裂處有外部腐蝕。由此,NTSB認(rèn)為,下列原因不是導(dǎo)致事故發(fā)生或者后果擴(kuò)大的因素:管道運(yùn)行壓力過(guò)大、SCADA通信中斷或故障、第三方施工挖掘等對(duì)管道造成的外部損害以及管道的外腐蝕。
2.1 應(yīng)急救援
在管道發(fā)生破裂后19分鐘內(nèi),EPNG公司員工采取了非常有效的措施,迅速關(guān)斷了破裂管道兩端的截?cái)嚅y,并開(kāi)展了滅火工作。最開(kāi)始因?yàn)椴磺宄?條管道中的哪一條發(fā)生了破裂,EPNG公司員工關(guān)閉了4條管道位于大火上游和下游的閥門(mén)。應(yīng)急人員在發(fā)生破裂后25分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),并進(jìn)入Pecos河壓縮機(jī)站。因事故發(fā)生在鄉(xiāng)村人煙稀少的地方,應(yīng)急人員認(rèn)為就是執(zhí)行一項(xiàng)常規(guī)任務(wù),等待截?cái)嚅y兩端的天然氣耗盡,大火就會(huì)自然熄滅。但是,發(fā)生破裂約40分鐘后,一名EPNG公司員工在周邊監(jiān)測(cè)火災(zāi)情況時(shí)發(fā)現(xiàn)起火地點(diǎn)有車(chē)輛?,隨后將這一信息傳達(dá)給了另一名員工。大約15分鐘后,泄漏的天然氣基本耗盡,大火熄滅,EPNG公司員工再次確認(rèn)了火災(zāi)區(qū)域停有車(chē)輛,并告知了應(yīng)急人員。隨后,應(yīng)急人員迅速開(kāi)展了救援工作。
NTSB指出,最初得知火災(zāi)附近可能停有車(chē)輛的EPNG公司員工并未在大火熄滅前將這一消息通知應(yīng)急救援人員,但是在當(dāng)時(shí)的情況下應(yīng)急救援人員難以在火災(zāi)發(fā)生時(shí)進(jìn)入該區(qū)域。因此,NTSB認(rèn)為,如果應(yīng)急救援人員更早得到通知的話(huà),可能對(duì)最終的救援結(jié)果不會(huì)產(chǎn)生太大的影響。
2.2 1103管道的內(nèi)腐蝕
事故發(fā)生后,在1103管道破裂處內(nèi)部發(fā)現(xiàn)有互相連接的腐蝕凹坑,呈條紋和側(cè)凹特征,這種形貌與微生物腐蝕有關(guān)。沿凹坑剖面顯示,凹坑內(nèi)的氯化物濃度從坑頂至坑底持續(xù)增加,推斷可能是來(lái)自某種微生物活動(dòng)。在1103管道破裂處下游634 m位置發(fā)現(xiàn)了內(nèi)腐蝕,經(jīng)對(duì)該處兩個(gè)凹坑取樣分析,觀察到了四種微生物(硫磺型、產(chǎn)酸型、一般需氧型以及厭氧型)。雖然無(wú)法測(cè)出微生物對(duì)腐蝕過(guò)程起到了什么作用,但是損傷形態(tài)與腐蝕產(chǎn)物的數(shù)據(jù)分析顯示,微生物活動(dòng)對(duì)腐蝕過(guò)程起到了促進(jìn)作用。
化學(xué)分析顯示,從Pecos河壓縮機(jī)站入口處收集的液體(pH 6.7~6.8)比從Keystone壓縮機(jī)站入口處收集的液體(pH 8.2)酸性更高。此外,在1100管道與1103管道的清管器接收裝置收集的物質(zhì)(pH6.2~6.3)與在破裂處以西1103管道的低洼處收集的物質(zhì)(pH 6.4),比從1103管道排液器疏水區(qū)附近收集的物質(zhì)(pH 8.9)酸性更高。樣品中pH值低,可能是因?yàn)樗腥苡卸趸己?或硫化氫,或有pH值低的地下水滲入到輸氣管道中。一般來(lái)說(shuō),酸性(pH值<7)水比一般水(pH值>7)對(duì)碳鋼的腐蝕性更大。
因此,水與氯化物、氧氣、二氧化碳和硫化氫等物質(zhì)都有可能對(duì)管道造成了腐蝕損害。由此,NTSB認(rèn)為,在管道1103破裂處發(fā)現(xiàn)的腐蝕可能是由管道內(nèi)微生物與濕氣、氯化物、氧氣、二氧化碳和硫化氫等相結(jié)合造成的。
2.3 1103管道的物理特征
檢測(cè)發(fā)現(xiàn)破裂處管道頂部有5處皺褶,原因可能是管道建成后受土體移動(dòng)等外力的影響。當(dāng)管道頂部發(fā)生皺褶時(shí),通常在底部相對(duì)應(yīng)的位置會(huì)形成凹陷。破裂處管道的內(nèi)腐蝕就發(fā)生在底部的凹陷處,因?yàn)樗拿芏缺裙艿乐械囊簾N密度大,凹陷處極易導(dǎo)致液體積聚,這也為內(nèi)腐蝕提供了理想的環(huán)境。
1103管道最初建造時(shí)設(shè)置了一個(gè)截?cái)嚅y和排液器,該6號(hào)截?cái)嚅y位于Pecos河以西1.6 km、比Pecos河高19 m的山丘上。排液器安置在6號(hào)截?cái)嚅y下游,低于截?cái)嚅y9.5 m。從而有助于排液器收集的1103管道內(nèi)的液體和固體進(jìn)入指定的收集裝置中。
事故后,目測(cè)排液器大約70%的截面充滿(mǎn)了發(fā)黑的油粉末/顆粒物,阻止一些進(jìn)入排液器的物質(zhì)繼續(xù)流到指定的收集裝置中。這種阻礙作用可能直接導(dǎo)致了流經(jīng)排液器的物質(zhì)進(jìn)入下游管道的低洼處——如破裂處的低洼處——聚積。
NTSB認(rèn)為,破裂處上游排液器部分堵塞,可能導(dǎo)致了液體流經(jīng)排液器后繼續(xù)沿管道流動(dòng),并在管道低洼處聚積并引發(fā)腐蝕。
事故發(fā)生后,在1103管道定期運(yùn)行清管器(從2號(hào)截?cái)嚅y到6號(hào)截?cái)嚅y)的管段內(nèi)檢測(cè)報(bào)告中,并未發(fā)現(xiàn)任何需要進(jìn)行修復(fù)的內(nèi)腐蝕缺陷。由此,NTSB認(rèn)為,如果1103管道的事故管段具備發(fā)送清管器的條件,且定期使用清管器將液體和固體從管道中徹底排出,那么所發(fā)生的內(nèi)腐蝕就很可能沒(méi)有這么嚴(yán)重。
2.4 EPNG內(nèi)防腐計(jì)劃
事故發(fā)生時(shí)EPNG公司正在實(shí)施一項(xiàng)內(nèi)防腐計(jì)劃,并于2000年8月開(kāi)始對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。由于事故發(fā)生時(shí)培訓(xùn)活動(dòng)剛開(kāi)始,因此新防腐計(jì)劃還沒(méi)有得到完全實(shí)施,1103管道執(zhí)行的仍是1999年9月20日的防腐規(guī)程。
事故發(fā)生之前幾年,NACE標(biāo)準(zhǔn)、ASME規(guī)范和《管道系統(tǒng)氣體運(yùn)輸和分配指南》中都有管道腐蝕檢測(cè)和控制的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但是EPNG公司沒(méi)有把這些規(guī)定納入到管道內(nèi)部防腐規(guī)程當(dāng)中。也沒(méi)有采取必要的措施來(lái)保證其應(yīng)用。例如公司未對(duì)氣體質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)或者檢測(cè),而這對(duì)確定氣體的腐蝕性非常必要;沒(méi)有系統(tǒng)的防腐方案以檢測(cè)可能存在的內(nèi)腐蝕;沒(méi)能定期使用管道內(nèi)部檢測(cè)裝置或者腐蝕試片,以對(duì)現(xiàn)有或者潛在的腐蝕進(jìn)行檢測(cè)。NTSB認(rèn)為,EPNG公司內(nèi)腐蝕相關(guān)規(guī)程表明,該公司沒(méi)有對(duì)發(fā)生嚴(yán)重內(nèi)腐蝕的可能性給予足夠的重視,后果就是沒(méi)能及時(shí)檢測(cè)并減輕腐蝕,從而沒(méi)能阻止一起嚴(yán)重事故的發(fā)生,造成了1103管道的破裂。因此,NTSB認(rèn)為,事故發(fā)生前,EPNG公司沒(méi)有一項(xiàng)實(shí)施中的內(nèi)防腐控制方案能足以識(shí)別或者減輕正在發(fā)生的管道內(nèi)部腐蝕。
事故發(fā)生后,NTSB對(duì)從輸氣管道中所取出液體和固體樣品進(jìn)行分析,確定管道中存在水、氯化物以及細(xì)菌等可能具有腐蝕性的成分。NTSB認(rèn)為,如果EPNG公司有效地監(jiān)測(cè)了進(jìn)入輸氣管道中的氣體質(zhì)量以及1103號(hào)管道的運(yùn)行情況,并且定期對(duì)管道中取出的液體和固體進(jìn)行取樣和分析,那就很可能確定輸氣管道內(nèi)發(fā)生的嚴(yán)重內(nèi)腐蝕。
2.5 聯(lián)邦法規(guī)
美國(guó)聯(lián)邦法規(guī)中關(guān)于輸送氣體管道監(jiān)管內(nèi)容包括了對(duì)內(nèi)腐蝕控制的相關(guān)要求,其中明確要求把防腐控制程序?qū)戇M(jìn)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行維修手冊(cè)。但法規(guī)沒(méi)有特別強(qiáng)調(diào)微生物腐蝕或者促進(jìn)腐蝕過(guò)程的水與雜質(zhì)的混合方式,也沒(méi)有特別指出以下因素的重要性:把輸氣管道中的液體和液體的聚積程度降至最低,消除輸氣管道中的液體,以及控制氣體的流速在防腐方面發(fā)揮的作用。
NTSB認(rèn)為,目前聯(lián)邦有關(guān)輸氣管道安全法規(guī)沒(méi)有對(duì)輸氣管道的運(yùn)營(yíng)商或者減輕輸氣管道內(nèi)腐蝕的執(zhí)行人員提供足夠的指導(dǎo)。因此,研究與特別項(xiàng)目管理處(PHMSA前身)應(yīng)該制定相應(yīng)的要求來(lái)保證輸氣管道運(yùn)營(yíng)商在管道內(nèi)防腐方案中明確指出水和其它雜質(zhì)在腐蝕過(guò)程中起到的作用。
2.6 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
NTSB認(rèn)為,美國(guó)腐蝕工程師協(xié)會(huì)(NACE)RP0175-75“鋼質(zhì)管道系統(tǒng)管道內(nèi)腐蝕防護(hù)”不是現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),并且可能包含過(guò)時(shí)的信息,對(duì)于輸氣管道運(yùn)營(yíng)商建立有效的內(nèi)腐蝕防護(hù)方案可能很難提供積極的參考。NTSB建議NACE加快進(jìn)度,制定出控制鋼質(zhì)管道中內(nèi)腐蝕防護(hù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),這將取代或者更新NACE的RP0175-75標(biāo)準(zhǔn)。
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