油氣管道內(nèi)檢測(cè)清管異常事件處置實(shí)踐
來(lái)源:《管道保護(hù)》雜志 作者:董鵬 戴聯(lián)雙 付春艷 時(shí)間:2018-7-21 閱讀:
董鵬1 戴聯(lián)雙2 付春艷3
1.中國(guó)石油天然氣與管道分公司;2.中國(guó)石油管道公司;3.中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司
清管通常分為兩種,一種是為了保持正常生產(chǎn)周期性進(jìn)行的清管,主要是為了維持設(shè)定的生產(chǎn)功能,我們稱之為生產(chǎn)清管;另一種是為了管道能夠進(jìn)行內(nèi)檢測(cè),保障內(nèi)檢測(cè)獲得高質(zhì)量的數(shù)據(jù)而進(jìn)行的清管,我們也稱為特殊清管或者內(nèi)檢測(cè)清管。從技術(shù)的復(fù)雜性、清管次數(shù)和清管所要達(dá)到的清潔程度來(lái)說(shuō),后者比前者更加苛刻。一般來(lái)說(shuō)生產(chǎn)清管是周期性的,屬于管道日常維護(hù)的一部分[1],而內(nèi)檢測(cè)清管主要目的是為管道實(shí)施內(nèi)檢測(cè)創(chuàng)造良好的條件[2],在內(nèi)檢測(cè)清管過(guò)程中發(fā)生清管異常事件的頻率也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于生產(chǎn)清管。
為了更好地發(fā)展清管技術(shù),共享清管實(shí)踐中取得的經(jīng)驗(yàn)和成果,本文將基于內(nèi)檢測(cè)清管過(guò)程處置異常事件的實(shí)踐,分析各種異常事件處置的措施,研究當(dāng)前清管所面臨的技術(shù)局限性和運(yùn)行現(xiàn)場(chǎng)的管理問(wèn)題,提出解決這些疑難問(wèn)題的方法。
1 內(nèi)檢測(cè)清管異常事件處置
1.1某原油管道內(nèi)檢測(cè)清管異常事件處置
(1)異常情況描述
某原油管道管徑457mm,輸送長(zhǎng)慶原油。該管道A站~B站段在2014年9月19日至10月4日之間完成“漏磁+幾何”檢測(cè),共發(fā)送了清管器5次,“漏磁+幾何”檢測(cè)器1次(發(fā)球記錄見(jiàn)表1)。其中該段第5個(gè)清管器推出的雜質(zhì)為10公斤,經(jīng)成分分析判定90%以上為軟蠟;“漏磁+幾何”檢測(cè)器推出的雜質(zhì)約為6公斤,主要成分也為軟蠟。
表1 A站~B站段收發(fā)球記錄
序號(hào) |
輸量 (m3/h) |
出站溫度(℃) |
進(jìn)站溫度(℃) |
發(fā)球時(shí)間 |
收球時(shí)間 |
清管器類型 |
雜質(zhì)量(kg) |
雜質(zhì)類型 |
1 |
453.2 |
39.1 |
33.1 |
2014年9月19日17:05 |
2014年9月20日 18:12 |
2支撐板3皮碗測(cè)徑 |
140 |
土、軟蠟混合物(主要軟蠟) |
2 |
481.2 |
39.8 |
33 |
2014年9月22日14:38 |
2014年9月23日 15:26 |
2支撐板4密封鋼刷、磁性 |
180 |
土、軟臘混合物(主要軟蠟) |
3 |
569.2 |
39 |
34 |
2014年9月26日13:14 |
2014年9月27日 10:30 |
同上 |
3 |
磁性吸附物和軟臘 |
4 |
464.5 |
41.7 |
34.6 |
2014年9月29日11:24 |
2014年9月30日 13:44 |
同上 |
5 |
磁性吸附物和軟臘 |
5 |
463.2 |
42 |
34 |
2014年10月1日11:42 |
2014年10月2日 14:03 |
2支撐板4密封 |
10 |
軟蠟 |
6 |
463 |
42 |
34.3 |
2014年10月3日 13:28 |
2014年10月4日16:16 |
漏磁+幾何 |
6 |
軟蠟 |
2014年12月16日啟動(dòng)了A站~B站段的中心線(IMU)檢測(cè),并于12月17日在B站接收了該段2014年內(nèi)檢測(cè)以來(lái)的第6個(gè)清管器(運(yùn)行相關(guān)參數(shù)見(jiàn)表2),從收球筒推出420公斤雜質(zhì),過(guò)濾器清出300公斤雜質(zhì),雜質(zhì)的主要成分為黃泥(見(jiàn)圖1)。此次清出的雜質(zhì)塞滿了整個(gè)收球筒和過(guò)濾器,且在清管器進(jìn)入收球筒前,因清管器前端堆積過(guò)多雜質(zhì)導(dǎo)致進(jìn)站壓力上升0.05MPa。
表2 A站~B站第6次清管運(yùn)行相關(guān)參數(shù)
發(fā)球站 |
A站 |
收球站 |
B站 |
管線長(zhǎng)度 |
89.5公里 |
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輸送介質(zhì) |
原油 |
輸量m3/h |
450 |
管道外徑/壁厚 |
Φ457mm 壁厚6.4/7.1mm |
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發(fā)球時(shí)間 |
2014年12月16日10:50 |
出站壓力 |
0.87Mpa |
出站溫度 |
36.7℃ |
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收球時(shí)間 |
2014年12月17日19:45 |
進(jìn)站壓力 |
3.55Mpa |
進(jìn)站溫度 |
28℃ |
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清管工具 |
2支撐板4密封測(cè)徑清管器(測(cè)徑板外徑400毫米) |
過(guò)盈量 |
3% |
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運(yùn)行時(shí)間 |
31小時(shí) |
平均速度 |
0.8m/s |
清出污物 |
720公斤 |
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備注:收球筒推出油泥約420公斤;過(guò)濾清出油泥約300公斤;主要成分為黃泥。 |
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打開(kāi)收球筒盲板,被雜質(zhì)塞滿 |
收球筒前旁通管口,被雜質(zhì)堵塞 |
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打開(kāi)過(guò)濾器,被雜質(zhì)塞滿 |
清出的雜質(zhì),主要成分為黃泥 |
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圖1 收球筒和過(guò)濾器塞滿黃泥類雜質(zhì) |
(2)異常原因分析及建議措施
從A站~B站段前5次的清管和“漏磁+幾何”檢測(cè)推出的雜質(zhì)情況來(lái)看,可以判定該段第6個(gè)清管器推出的含黃泥量很大的雜質(zhì)是2014年10月4日以后沉積或者輸送的油品中攜帶的黃泥。
通過(guò)對(duì)油樣分析和采油廠的初步調(diào)查發(fā)現(xiàn),12月初開(kāi)始該條管道輸送的原油主要為采油廠儲(chǔ)罐的罐底油,罐底油沉積了大量黃泥雜質(zhì),而A站~B站段第6次清管推出的雜質(zhì)正是罐底中沉積的黃泥進(jìn)入管道導(dǎo)致的。
通過(guò)此次事件,對(duì)該條管道的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)提出如下建議:
一是通過(guò)該段時(shí)間原油的輸送,管道中可能沉積了大量的黃泥,建議盡快開(kāi)展生產(chǎn)清管工作,避免日積月累,增加清管風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)生產(chǎn)清管過(guò)程中發(fā)送的第一個(gè)清管器應(yīng)適當(dāng)增大泄流孔的設(shè)置,提高進(jìn)站溫度至30℃以上,清管器過(guò)盈量不宜超過(guò)3%。
二是建議全面排查12月10日以后來(lái)油的油源情況,加大各站的采樣頻率,分析油品成分,進(jìn)一步明確雜質(zhì)超標(biāo)的原因,以便更加有效地做到源頭控制。
三是增加首站來(lái)油的原油儲(chǔ)罐清洗頻率,采油經(jīng)過(guò)儲(chǔ)罐沉淀以后再進(jìn)入管道外輸。同時(shí),應(yīng)改善首站的過(guò)濾功能,避免大量雜質(zhì)進(jìn)入管道。
2.2 某成品油管道內(nèi)檢測(cè)清管異常事件處置
(1)異常情況描述
某成品油管道管徑660mm,C站~D站段從2014年5月8日開(kāi)始發(fā)送第一個(gè)泡沫清管器,先后在D站連續(xù)成功接收三個(gè)輪次的清管器,前三個(gè)輪次中包括了測(cè)徑清管器,測(cè)徑板運(yùn)行后無(wú)變形,皮碗、直板等組件磨損量均正常。在發(fā)送第四輪次清管器時(shí)發(fā)生了異常事件。
從C站發(fā)送的第四個(gè)清管器為兩支撐六直板清管器,于6月23日11:40發(fā)出,排量820方/小時(shí),壓力4.4MPa,溫度15℃;7月17日08:55進(jìn)鄭州站,清管器推出雜質(zhì)173公斤(主要為粗砂),過(guò)濾器累計(jì)清理4次共清除160公斤雜質(zhì)。具體的時(shí)間行進(jìn)表見(jiàn)下圖2。
發(fā)生清管器間斷性停滯為第四球,從6月27日06:20第一次清管器發(fā)生停滯后至7月16日正常運(yùn)行前,第四個(gè)清管器運(yùn)行了3次,共行走了約22.6km。其中,兩次停留時(shí)間較長(zhǎng)的位置分別位于40#閥室三通前(這次位置的判斷主要根據(jù)清管器跟蹤器和在該位置聽(tīng)到截流的聲音)和41#閥室前1.3km處(這次位置的判斷主要根據(jù)該段管道泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及清管器跟蹤情況,清管器停留于40#閥室下游22.66㎞,距離41#閥室上游1.3㎞附近),這兩個(gè)位置都位于相對(duì)較低的位置,且兩個(gè)區(qū)域附近都有斜井。
圖2 第四個(gè)2支撐6直板清管器運(yùn)行時(shí)間節(jié)點(diǎn)圖
(2)停滯原因分析
清管器停滯的主要原因包括兩個(gè)方面:一是管道內(nèi)沉積的油砂太多,站間距過(guò)長(zhǎng)(308km)。導(dǎo)致清管器在運(yùn)行過(guò)程中前端堆積的雜質(zhì)過(guò)多,從而加劇了清管器的磨損,密封性能下降,清管器泄流后失去足夠的驅(qū)動(dòng)力,加上輸量頻繁變化等因素的共同作用,致使清管器間歇性停滯。二是C站~D站段管道途經(jīng)地區(qū)地勢(shì)起伏較大,且存在大量的斜井,清管器在通過(guò)斜井的時(shí)候需要較大的驅(qū)動(dòng)力,加上斜井有可能成為沉積油砂的主要區(qū)域,使得清管器容易在斜井或爬坡的位置發(fā)生停滯。
(3)建議措施
為了優(yōu)化以后的內(nèi)檢測(cè)前清管和內(nèi)檢測(cè)作業(yè),降低清管和檢測(cè)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),對(duì)清管過(guò)程中涉及的各方提出如下建議措施:
對(duì)于清管承包商的建議:①增加皮碗和直板的耐磨性;②采用改進(jìn)型雙節(jié)清管器。
對(duì)清管承包商和運(yùn)營(yíng)公司的建議:③加強(qiáng)清管器運(yùn)行期間雙向溝通。
對(duì)油氣調(diào)控中心和運(yùn)營(yíng)公司的建議:④清管期間避免停輸;⑤油品進(jìn)入儲(chǔ)罐沉淀后再?gòu)墓艿劳廨敗?o:p>
對(duì)于運(yùn)營(yíng)公司的建議:⑥縮短收發(fā)球站間距。
2 總結(jié)與展望
在內(nèi)檢測(cè)清管異常事件處置中,一般都采用憋壓、反輸、救援清管器推動(dòng)、斷管取球等方法來(lái)處置。同時(shí),在清管過(guò)程中也蘊(yùn)含著大量的對(duì)生產(chǎn)狀態(tài)分析有價(jià)值的信息,如原油管道根據(jù)推出的硬蠟或凝析油情況可以推測(cè)輸送介質(zhì)的析蠟點(diǎn)和評(píng)估歷史熱輸送工藝的效果,氣體管道可以根據(jù)推出的雜質(zhì)預(yù)測(cè)輸送介質(zhì)的品質(zhì)等。因此,有必要對(duì)管道內(nèi)檢測(cè)清管的信息進(jìn)行管理,形成清管信息的大數(shù)據(jù),以類比同類型管道清管可能存在的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),這也是管道清管將來(lái)發(fā)展大數(shù)據(jù)的必然趨勢(shì)[3]。
同時(shí),上述內(nèi)檢測(cè)清管過(guò)程中發(fā)生的異常事件都未影響正常的輸油氣生產(chǎn),其中有個(gè)共同的原因就是,所有的清管器都基于管道基本信息評(píng)估基礎(chǔ)上設(shè)置了數(shù)量不等、尺寸不一的泄流孔。泄流孔的設(shè)置歸功于沈陽(yáng)龍昌管道檢測(cè)中心傳承了中國(guó)石油管道公司大量的清管實(shí)踐,吸取了中銀線2009年發(fā)生的“3.11”蠟堵事故經(jīng)驗(yàn),后期改進(jìn)了清管器的設(shè)計(jì),在清管器中根據(jù)管徑、輸送介質(zhì)、管道走向等多種因素設(shè)置了不同尺寸的泄流孔,從而大大降低了類似蠟堵事故發(fā)生率。所以說(shuō)每一次清管異常事件都蘊(yùn)含著大量的信息[4],包括促進(jìn)技術(shù)的發(fā)展和管理的變革等,同時(shí)也為規(guī)避大量類似未遂事故或者將事故徹底消滅在萌芽狀態(tài)積累了經(jīng)驗(yàn)[5]。
參考文獻(xiàn):
[1]Q/SY GD 1003-2014 《油氣管道清管作業(yè)手冊(cè)》.
[2]Q/SY GD 1068-2014 《管道內(nèi)檢測(cè)手冊(cè)》.
[3]馮慶善. 基于大數(shù)據(jù)條件下的管道風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法思考[J]. 油氣儲(chǔ)運(yùn),2014,33(5):457-461.
[4]馮慶善. “樹(shù)生”事故致因理論模型[J]. 油氣儲(chǔ)運(yùn),2014,33(2):115-120,128.
[5]馮慶善,戴聯(lián)雙. 油氣管道事故啟示錄[M].北京:中國(guó)建材工業(yè)出版社,2016年1月.
作者:董鵬,中國(guó)石油天然氣股份公司天然氣與管道分公司高級(jí)工程師,有多年從事管道管理的經(jīng)驗(yàn)。
《管道保護(hù)》2016年第6期(總第31期)
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