中緬天然氣管道陰極保護(hù)系統(tǒng)整改實踐
來源:《管道保護(hù)》雜志 作者:魯佳琪 張志堅 張興龍 王任 趙飛 楊超光 時間:2018-7-21 閱讀:
魯佳琪 張志堅 張興龍 王任 趙飛 楊超光
西南管道德宏輸油氣分公司
中緬天然氣管道某條管線全長484 km,沿線穿越農(nóng)田、山區(qū)、河溝谷等地形地貌,其中順河谷敷設(shè)達(dá)30 km,途經(jīng)區(qū)域地下水較為豐富。該管線投產(chǎn)3年以來陰極保護(hù)系統(tǒng)一直不能正常發(fā)揮作用,通過檢測,整條管線存在多處保護(hù)電位偏正及偏負(fù)問題(見圖1)。據(jù)此,經(jīng)檢測、分析,查找原因,并分類進(jìn)行整改,取得了良好效果。
圖1 整改前管道沿線保護(hù)電位
1 存在問題及整改措施1.1 設(shè)計缺陷
1.1.1 恒電位儀及保護(hù)電位檢測
首先對A站場恒電位儀的運行狀況,包括運行模式、輸出電流、輸出電壓、參比電位、預(yù)置電位等參數(shù)進(jìn)行了檢測,結(jié)果見表1。
由表1可見,恒電位儀的參比電位偏負(fù)。為同時現(xiàn)場進(jìn)行了開箱檢測,以了解埋地管道的保護(hù)電位,結(jié)果見表2。
1.1.2 原因分析及整改措施
從表1、表2可以看出,進(jìn)站區(qū)域絕緣接頭內(nèi)側(cè)保護(hù)電位達(dá)不到要求,站內(nèi)區(qū)域陰保保護(hù)電位偏負(fù),遂對恒電位儀進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后經(jīng)測試,恒電位儀運行正常,站內(nèi)區(qū)域保護(hù)電位有較大正向偏移,但進(jìn)站區(qū)域絕緣接頭內(nèi)側(cè)保護(hù)電位較之前無明顯變化,達(dá)不到保護(hù)要求,而且啟/停恒電位儀,都沒有明顯變化,說明該區(qū)域無陰保電流。當(dāng)恒電位儀控制電位為–1.8V時,進(jìn)站區(qū)域處于欠保護(hù)狀態(tài),而其他區(qū)域處于過保護(hù)狀態(tài),說明調(diào)整恒電位儀的輸出對該區(qū)域的保護(hù)沒有起到作用。
經(jīng)查閱初設(shè)圖紙并仔細(xì)檢查,A站場最初設(shè)計的是一個閥室,而不是站場(見圖2),絕緣接頭安裝在放空和分輸管線上,進(jìn)站管線的陰極保護(hù)按干線設(shè)計,而非按站場區(qū)域設(shè)計。后期設(shè)計變更為A站場,但陰保專業(yè)設(shè)計未做變更,仍按閥室設(shè)計施工。為避免站場區(qū)域陰保與線路陰保彼此干擾,決定對進(jìn)站區(qū)域增設(shè)20支鎂合金犧牲陽極進(jìn)行熱點保護(hù)。整改后經(jīng)測試,電位達(dá)到–1.0 V。
圖2 A站場管線進(jìn)站區(qū)域示意圖
1.2 施工質(zhì)量問題
1.2.1 恒電位儀及保護(hù)電位檢測
對a號閥室恒電位儀的運行工況及保護(hù)電位進(jìn)行了檢測,結(jié)果分別見表3、表4。
1.2.2 原因分析及整改措施
單從表3中恒電位儀工況檢測數(shù)據(jù)判斷,管道的保護(hù)電位應(yīng)該為正常狀態(tài)。但對比表3與表4的相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),管線實際保護(hù)電位已達(dá)–2.0 V,而恒電位儀顯示的參比電位卻僅為–0.91 V。為驗證是否長效參比電極埋設(shè)位置不當(dāng)所致,特意將便攜參比埋設(shè)于閥室外,取代長效參比給恒電位儀反饋信號。結(jié)果恒電位儀的輸出和顯示均正常,證明長效參比電極造成反饋信號偏差。
在原埋設(shè)位置將長效參比更換為新的,管線實際保護(hù)電位與恒電位儀顯示的參比電位與之前沒有發(fā)生變化。隨后,繼續(xù)采用原長效參比,但將其位置調(diào)整至出閥室下游,經(jīng)測試正常后埋設(shè),然后運行恒電位儀,結(jié)果恒電位儀顯示的參數(shù)與現(xiàn)場測試一致。通過長效參比位置調(diào)整前后對比及查閱設(shè)計圖紙發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致實際保護(hù)與顯示電位不一致不是長效參比損壞造成的,而是施工單位未嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工,埋設(shè)位置太靠近陽極地床所致。
1.3 交流干擾
1.3.1 b號閥室恒電位儀及保護(hù)電位檢測
對b號閥室恒電位儀工況及保護(hù)電位現(xiàn)場進(jìn)行檢測,并未發(fā)現(xiàn)異,F(xiàn)象。
1.3.2 b號閥室問題分析
經(jīng)查閱恒電位儀歷史記錄發(fā)現(xiàn),輸出電流波動較大,在13~15點期間,經(jīng)常因為管線上的保護(hù)電位過負(fù)而沒有電流輸出。為了驗證這一點,對b號閥室附近管道的保護(hù)電位進(jìn)行連續(xù)檢測(見圖3)。
圖3 b號閥室附近管道13:35~13:54保護(hù)電位值
圖3表明管道保護(hù)電位確實存在400 mV左右的波動,波值在13:37達(dá)到–1.57 V,此時恒電位儀的電流輸出為0,已無調(diào)整余地。可見,由于b號閥室附近管道保護(hù)電位波動大,引起了恒電位儀輸出電流的波動,證明確實存在雜散電流干擾,但對于干擾源一直無法確定。直到第二天對該閥室下游B站場的恒電位儀及保護(hù)電位進(jìn)行檢測后,才發(fā)現(xiàn)干擾來源于B站場。
1.3.3 B站場恒電位儀及保護(hù)電位檢測
對B站場恒電位儀的運行工況及保護(hù)電位進(jìn)行了檢測,結(jié)果見表5、表6。
1.3.4 原因分析及整改措施
由表6可知,干線上游保護(hù)電位過負(fù),且上下游無跨接。將3號機柜1號恒電位儀停運1 h 后進(jìn)行測試,保護(hù)電位仍達(dá)到-1.8 V。將瑞麗站至b號閥室,所有陰保系統(tǒng)進(jìn)行檢測調(diào)試,全部沒有達(dá)到-1.8V。由于B站場上下游干線未跨接,故可以排除電流來自于B站場下游的可能性。據(jù)此推測,外來雜散電流應(yīng)該來自于本站。最后在站外找到一接地裝置,與管道進(jìn)行了跨接(2016年1月12日),隨后調(diào)整至正常恒位運行恒電位儀,干線上的保護(hù)電位穩(wěn)定在-1.25 V。
2016年1月12日11:31~14:31對干線進(jìn)行連續(xù)檢測,檢測數(shù)據(jù)見圖4,其中12:30之前,為未連接接地數(shù)值,偏差較大,此后連接上接地,運行平穩(wěn)。14:08連接好B站場上下游跨接線,出現(xiàn)了極小的波動后恢復(fù)正常。同時,13:30(以前該時間段干擾最大)巡護(hù)人員在b號閥室測試保護(hù)電位,顯示數(shù)據(jù)為–1.25 V,且b號閥室恒電位儀輸出電流穩(wěn)定在0.6 A。說明經(jīng)過B站場站外管道接地措施(相當(dāng)于排流),全線已沒有雜散電流干擾。
圖4 1月12日b號閥室附近管道11:31~14:31保護(hù)電位值
全線整改調(diào)試完畢后,在瑞麗至彌渡段安裝極化探頭及極化試片,并進(jìn)行通斷電位測試,測量數(shù)據(jù)見圖5,從圖中可看出管道斷電電位處于–0.85~–1.2 V之間,符合GB/T21448-2008標(biāo)準(zhǔn),說明管道得到有效保護(hù)。
圖5 通斷電位檢測數(shù)據(jù)
(1)閥室設(shè)計變更為站場時,陰保專業(yè)設(shè)計應(yīng)同步做相應(yīng)變更。管線建設(shè)期間,應(yīng)加強施工監(jiān)管,確保參比電極埋設(shè)位置按圖施工。針對交流干擾,可增設(shè)排流裝置消除干擾。
(2)管道陰極保護(hù)應(yīng)作為一個系統(tǒng)看待,在故障處理時,應(yīng)上下游聯(lián)合整改調(diào)試,使得管道沿線保護(hù)電位達(dá)標(biāo)。
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作者:魯佳琪,男, 1988年生,工程師, 2013年碩士畢業(yè)于中國石油大學(xué)(華東),現(xiàn)主要從事油氣管道運行管理方向的工作。
來源:《管道保護(hù)》2017年第3期(總第34期)
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