地下天然氣管道凍脹原因分析及解決方法
來源:《管道保護(hù)》雜志 作者:趙振飛 時(shí)間:2019-7-17 閱讀:
趙振飛
摘 要:以陜京管道西沙屯站為例,結(jié)合地下天然氣管道調(diào)壓前后介質(zhì)參數(shù),通過開挖驗(yàn)證管道凍脹情況,分析管道壓力、流量、介質(zhì)溫度、環(huán)境溫度、土壤含水等對(duì)管道凍脹的影響。提出了處置管道凍脹的構(gòu)筑管溝填沙法、工藝流程優(yōu)化法、裝置改造降低壓差法。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了很好的效果,解決了地下天然氣管道凍脹上翹問題,消除了安全風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)鍵詞:管道;凍脹;檢測(cè);解決措施
陜京管道以高壓天然氣為主,在向下游用戶輸送時(shí),隨供氣壓力、流量不斷變化,調(diào)壓前后壓力相差較大,因焦耳—湯姆遜效應(yīng),易使分輸天然氣溫度降至冰點(diǎn)以下,管道周邊土壤凍結(jié),引發(fā) “凍脹”現(xiàn)象:閥門閥體離開閥座、地面開裂、管道發(fā)生變形、局部應(yīng)力集中等[1],影響天然氣管道的安全運(yùn)行。為了解決天然氣分輸站凍脹問題,總結(jié)防凍脹措施及其特點(diǎn),以陜京管道西沙屯站為例,分析天然氣分輸管道壓力、溫度、流量、介質(zhì)溫度、環(huán)境溫度、土壤含水等因素,提出解決方法。
1 原因分析
1.1 管道凍脹表現(xiàn)形式
陜京管道西沙屯站是陜京三線和陜京四線工程末站,于2013年11月建成投產(chǎn),負(fù)責(zé)將天然氣分輸給北京市。站場(chǎng)設(shè)計(jì)管道DN1 000,設(shè)計(jì)壓力10 MPa;設(shè)計(jì)規(guī)模為150萬 m3/h,日輸量為3 600萬 m3; 6條電動(dòng)調(diào)壓支路,支路管徑DN400,單支路調(diào)壓閥輸氣能力約37萬 m3/h。 2018年冬供期間,西沙屯站出現(xiàn)出站管道上翹現(xiàn)象,設(shè)備脫離原基礎(chǔ)最高為40 mm,最小2 mm,地面出現(xiàn)上鼓、裂紋。站場(chǎng)天然氣進(jìn)站壓力為7.0~7.6 MPa,進(jìn)站溫度7.0~7.8 ℃,經(jīng)調(diào)壓閥降壓后壓力3.6~3.8 MPa,調(diào)壓后溫度﹣12~﹣8 ℃,平均壓降3.6 MPa,平均溫度下降17.4 ℃。管線因膨脹量向上舉力致使地下管線及匯管升起,出現(xiàn)地面裂紋,匯管上的管線隨之升高,雖然在彈性范圍之內(nèi),仍威脅輸氣管網(wǎng)的安全運(yùn)行。
1.2 影響管道凍脹因素
(1)介質(zhì)調(diào)壓節(jié)流效應(yīng)。為滿足下游用戶需求,將高壓天然氣經(jīng)調(diào)壓降壓為中低壓天然氣,調(diào)壓節(jié)流過程造成天然氣溫度急劇下降,有時(shí)達(dá)到零下,同時(shí)通過熱傳導(dǎo)作用攝取地下管道周邊土壤中熱量,致使調(diào)壓閥和閥后外露管線出現(xiàn)結(jié)霜,地下管道及匯管四周土壤深度凍結(jié)。西沙屯末站進(jìn)站和出站壓力值分別為8.0 MPa 、 3.8 MPa,根據(jù)數(shù)據(jù)分析,壓力每下降1 MPa,溫度約下降5 ℃[2]。計(jì)算調(diào)壓前后溫度至少下降21 ℃。冬季天然氣的進(jìn)站溫度一般7 ℃左右,出站溫度可達(dá)到﹣14 ℃,極易造成冰凍 和地下管線凍脹。
(2)管道周邊土壤凍脹。實(shí)驗(yàn)資料表明: 最容易凍脹變形的細(xì)粒土是因?yàn)樵谧匀蝗葜叵戮哂行钏δ?壤中水),土中的水分不易自由排出,地下管道周邊過飽和的細(xì)粒土在負(fù)溫作用下,使土中的液態(tài)水變成固態(tài)的冰晶體,導(dǎo)致體積膨脹,造成土體向自由面的變形隆起[3]。處在這種凍土區(qū)域的地下管線因自重不夠,受到因土體變形隆起產(chǎn)生的凍脹力,使地下管道抬高上翹脫離基礎(chǔ),造成管線凍脹上翹。
(3)管道輸氣量增大。統(tǒng)計(jì)近兩年西沙屯站的輸氣數(shù)據(jù),冬季大氣量(11月15日~次年3月15日)運(yùn)行期間平均日輸氣量1 509萬 m3,約為其他時(shí)期的14倍(其他時(shí)期平均日輸氣量106萬 m3)。以冬季平均日總輸氣量1 500萬m3、一天24 h連續(xù)分輸計(jì)算,每小時(shí)輸氣量約62萬 m3,相當(dāng)于兩臺(tái)調(diào)壓支路滿負(fù)荷運(yùn)行,天然氣節(jié)流效應(yīng)影響范圍逐漸增加,低溫凍脹土壤得不到緩解,加之冬季環(huán)境溫度較低等因素,共同導(dǎo)致地下管線的凍脹上翹。
2 解決措施
2.1 構(gòu)筑管溝填沙法
先將地下易發(fā)生凍脹上翹的天然氣管線完全開挖,使其自然釋放下降;待管線、設(shè)備及匯管恢復(fù)水平后,埋地管線周邊砌筑管溝,管溝底部打30 cm三七灰土,灰土上方砌筑20 cm混凝土墊層,并在管道底部澆筑水泥基礎(chǔ)墩安裝不銹鋼可調(diào)支撐,管溝內(nèi)回填細(xì)砂、頂部安裝水泥蓋板。此法可將地下管道周邊水分隔離,同時(shí)因細(xì)砂與土壤的凍脹系數(shù)不同,對(duì)管道影響基本可以忽略,從而起到消除管道凍脹風(fēng)險(xiǎn)的目的。
2.2 工藝流程優(yōu)化法
(1)間歇性輸氣法。在用支路出現(xiàn)凍脹現(xiàn)象時(shí),通過工藝流程切換、備用支路輸氣或暫停供氣等方式,消除地下天然氣管道凍脹影響。此法不足之處在于,凍脹主要以調(diào)壓管線出口地下管線為主,該處管線與出站管道相連,如發(fā)生管道凍脹,啟用備用支路仍要經(jīng)過出站管線,易加劇凍脹管道影響,如暫停供氣對(duì)下游用戶影響較大。因此,該輸氣方向有備用支路,或下游用戶有多氣源,才能采取該方法。
(2)介質(zhì)加熱法。通過加熱介質(zhì)或管道外部,提高天然氣管道溫度,在調(diào)壓節(jié)流時(shí),不至于下降至0 ℃以下,避免形成凍脹條件。介質(zhì)加熱可采用水套爐加熱方式。管道外部加熱可通過管道加裝電伴熱及聚氨酯保溫泡沫,此措施因安裝檢修不便,適用于地上天然氣管道。
2.3 裝置改造降低壓差法
如果用戶設(shè)備硬件及需求滿足提高分輸壓力工況,可通過溝通、協(xié)商提高調(diào)壓出口壓力,減小壓降,以降低調(diào)壓節(jié)流影響,防止地下管道凍脹。如果下游用戶及站內(nèi)設(shè)備需要改造才能降低壓差,則需進(jìn)行裝置改造。
3 凍脹管線應(yīng)力檢測(cè)
測(cè)量設(shè)備:管線應(yīng)力超聲無損測(cè)試設(shè)備。
測(cè)量地點(diǎn):西沙屯站調(diào)壓區(qū)及出站區(qū)。
測(cè)點(diǎn)分布:根據(jù)上翹管線的初步受力分析,選擇3個(gè)危險(xiǎn)點(diǎn)(A、 B、 C)作為測(cè)點(diǎn),如圖 1所示。
檢測(cè)流程:①打磨處理被測(cè)區(qū)域,粗糙度小于1 μm。②在被測(cè)區(qū)域涂抹耦合劑,耦合超聲收發(fā)換能探頭,等待5~10 min直至達(dá)到穩(wěn)定耦合狀態(tài)。③設(shè)置管線在線應(yīng)力超聲測(cè)量裝置參數(shù),選擇被測(cè)管線材料,設(shè)置測(cè)量模式,打開“溫度補(bǔ)償”功能,選擇測(cè)量頻率。
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試如圖 2所示。檢測(cè)結(jié)果如表 1所示。
測(cè)點(diǎn)A和B位于凍脹管線的地面外出段,分別受﹣244.3 MPa和﹣208.6 MPa的壓應(yīng)力,與理論分析結(jié)果一致。由于管線溫度很低,形成以管線為核心的一個(gè)近似冰凍圓柱體,管線隨冰凍體的增加出現(xiàn)上浮。冰凍體包圍的管線不僅承受擠壓力,同時(shí)也被拉長(zhǎng)。管線伸長(zhǎng)的同時(shí)上浮,地面外出段管線在地表管線和閥座的阻擋下,承受壓力。測(cè)點(diǎn)C由于離凍脹管線較遠(yuǎn),仍受拉應(yīng)力。
管線材質(zhì)為L(zhǎng)360鋼,屈服強(qiáng)度為360 MPa。研究表明壓應(yīng)力引發(fā)疲勞裂紋或斷裂,其門檻值比拉應(yīng)力高3~4倍[4]。所以測(cè)點(diǎn)A、 B、 C均處在安全狀態(tài)。
4 結(jié)論
應(yīng)力測(cè)試結(jié)果表明西沙屯站地下凍脹管線處在安全狀態(tài)下。但地下管道冰凍體體積在地下溫度不變或降低的情況下,隨時(shí)間延長(zhǎng),體積不斷增大,管線上翹還會(huì)繼續(xù)加重,必須采取消除或控制措施。處置管道凍脹的構(gòu)筑管溝填沙法、工藝流程優(yōu)化法、裝置改造降低壓差法,經(jīng)陜京管道琉璃河站、石景山站、西沙屯站現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際應(yīng)用取得了很好的效果,解決了地下天然氣管道凍脹上翹問題,為已建和新建的天然氣管道提供了參考。
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作者:趙振飛, 1988年生,助理工程師,畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè),現(xiàn)主要從事天然氣長(zhǎng)輸管道的運(yùn)營(yíng)管理工作。
2019年第4期(總第47期)
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