淺談低氣體流速下管道內(nèi)檢測作業(yè)方法
來源:《管道保護》雜志 作者:呂超 時間:2019-9-18 閱讀:
呂超
中國石油西氣東輸管道公司
摘 要: 智能內(nèi)檢測是在役管線檢測管道缺陷的首要方法,但一些管道的工況條件無法滿足管道內(nèi)檢測要求。低氣體流速下的管道內(nèi)檢測作業(yè)方法,在現(xiàn)有天然氣管道介質(zhì)低流速工況條件下,根據(jù)介質(zhì)流速模擬計算,指導(dǎo)調(diào)節(jié)管道運行參數(shù),獲得最佳檢測工況。調(diào)整結(jié)果經(jīng)現(xiàn)場操作驗證,獲得了較好的運行效果。
關(guān)鍵詞: 跨越檢測;管道內(nèi)檢測;低流速;天然氣管道;工況調(diào)節(jié)
管道內(nèi)檢測是當(dāng)前最為有效的監(jiān)檢測技術(shù),能夠直觀反映管道的缺陷狀況,常見的內(nèi)檢測方法主要有常規(guī)漏磁檢測、環(huán)向漏磁檢測、超聲波檢測、電磁超聲檢測等[1,2]。
管道內(nèi)檢測的效果往往受限于現(xiàn)場工藝情況(是否具有收發(fā)球裝置)和管道口徑、壓力等因素。多年來,小管徑、低流速工程管道的管道內(nèi)檢測、防腐及維護等作業(yè)一直受限于管道內(nèi)檢測器的運行速度難以達到要求(內(nèi)檢測器的理想運行速度為1~4 m/s)而難以進行。在檢測低流速管線時,宜考慮增加介質(zhì)流速[3]?赏ㄟ^計算內(nèi)檢測器不同運行速度所需工況條件,并以此有效調(diào)節(jié)內(nèi)檢測器的運行速度[4]。
1 管道基本情況
某天然氣長輸管道全長812 km,包含5個收發(fā)球站間段,如圖 1所示。其中, A站、 F站分別為管線首、末站。其中AB、 BC、 CD段管徑為1 219 mm,DE、 EF段管徑為 1 0 1 6 mm。管線設(shè)計壓力為10.0 MPa,運行壓力為7.0 MPa。目標管道日輸量為2×106 m3/d,氣體下載主要集中在E站,下游用戶最小分輸壓力為4.0 MPa。管線進氣端為A站,目前工況下,由于氣速較低,不能滿足管道內(nèi)檢測作業(yè)條件(檢測器運行速度 1~4 m/s)。
2 工況分析
目標管線A站出口壓力約為7.0 MPa,管道日輸量為2×106 m3/d,以當(dāng)前工況,結(jié)合公式(1)(2):
式中: L為檢測器運行距離, m; Qn為發(fā)球后累計進氣量, m3; d為輸氣管內(nèi)徑, m; P0、 T0為標準條件下壓力、溫度; P、 T、Z為清管球后管段內(nèi)天然氣平均壓力、溫度和壓縮系數(shù)?傻茫
取P0=1.1 013 MPa, T0=273.15 K;當(dāng)管道運行參數(shù)P =7.0 MPa, T =283.15 K,壓縮因子取Z≈ 1計算,檢測器運行速度ν =0.3 m/s。
當(dāng)前工況條件下,檢測器運行速度遠遠不能滿足管道內(nèi)檢測條件。目標管線壓力較高,且輸量較低,造成管道內(nèi)介質(zhì)流速緩慢。根據(jù)天然氣管道內(nèi)部氣體流速計算公式可知,管道內(nèi)氣體流速與管道壓力成反比,與管道輸量成正比。經(jīng)計算,在當(dāng)前管道壓力(7.0 MPa)下,管道輸量需達到9×106 m3/d左右,但是,目前管道下載氣量不易調(diào)整。所以,只能通過調(diào)節(jié)站間管道運行壓力的方法,控制管道內(nèi)氣體流速。
3 運行參數(shù)調(diào)整計算
利用人工建立壓差的方式,采取間歇性關(guān)閉A站進氣閥門,利用下游用戶消耗管存的方式來實現(xiàn)管道運行壓力的下降,從而在下游下載氣量基本不變的條件下,提高管道內(nèi)氣體流速。
3.1 參數(shù)調(diào)整方案設(shè)計
經(jīng)過分析計算,可以將管道運行壓力降至4.0 MPa時進行內(nèi)檢測作業(yè)。檢測前A站出口壓力在7.0 MPa,關(guān)閉A站進氣口閥門,利用下游用氣消耗管存,待管線壓力降至4.0 MPa時進行發(fā)球作業(yè)。檢測器從A站發(fā)出后,打開A站進口閥門對該管線進行充壓操作。通過改變A站進氣閥門開度控制管線氣體流速,增大管線單位時間內(nèi)的氣體流量至7×106 m3/d,確保檢測器運行速度在1~4 m/s之間。
3.2 參數(shù)調(diào)整模擬計算
由于進氣量大于出氣量,管線全線壓力緩慢升高,管道內(nèi)氣體流速逐漸降低。結(jié)合公式(1)(2)(3)計算各時段管道壓力、氣流速度以及檢測器運行速度及運行距離等數(shù)據(jù)。
如初始狀態(tài)(0 h):取管道壓力 P = 7 . 0,T =283.15 K,進氣量Qoh=7×106 m3,標準狀態(tài)下P0=1.1013, T0=273.15 K;壓縮因子取Z≈ 1,計算得檢測器初始運行速度ν0=1.8 m/s。 12小時后,考慮首站注入和下游用氣,進氣量Q12h=3.5×106 m3,按照公式計算得檢測器此時運行速度ν12=1.66 m/s,檢測器運行距離L12=74.7 km。同理,計算24小時、 36小時及以后檢測器運行速度與運行距離(表 1)。從表 1可知,檢測器運行48小時到達B站, A站―B站全線壓力由4.0 MPa升至5.36 MPa。檢測器速度在1.39~1.80 m/s之間,即借助管線運行壓力的調(diào)整可以滿足管道內(nèi)檢測實施的速度要求。
4 現(xiàn)場作業(yè)效果
現(xiàn)場根據(jù)運行參數(shù)的計算結(jié)果進行工況調(diào)整,首先將管線全線降壓,經(jīng)過16天的管存消耗,管道壓力降至4.0 MPa;然后打開A站進口閥門,以7×106 m3/d的速度向全線注氣。在保持下游2×106 m3/d左右用氣量的情況下,開始發(fā)送檢測器。 A站至E站段由4.0 MPa升至7.0 MPa所需時間為93 h。
滿足內(nèi)檢測作業(yè)條件后,發(fā)送首個測徑板檢測器耗時31 h,檢測器球速控制在最優(yōu)范圍之內(nèi),清出污物 10.5 kg,檢測器運行速度統(tǒng)計如表 2所示。
期間 A站進氣量控制在 5 0~ 8 0× 106 m3/ h之間,溫度 9 . 9℃。由于注氣速度不穩(wěn)定,球速在1.82~2.33 m/s之間波動。從發(fā)球到收球,管線壓力由4.13 MPa升至5.85 MPa,現(xiàn)場統(tǒng)計補充管存1.899×107 m3,明顯小于降壓時消耗的管存。
5 總結(jié)
通過分析現(xiàn)場內(nèi)檢測器運行數(shù)據(jù),實施參數(shù)調(diào) 整方案,能夠保證檢測器合理運行速度,適用于A站―B站間管段內(nèi)檢測作業(yè)時的參數(shù)調(diào)整。該方案在氣量實時調(diào)節(jié)方面尚存在些許不足,如方案前期A站為注氣端,若B站下游各站間段工藝參數(shù)發(fā)生實時調(diào)整,則需要考慮注氣端和B站的壓力上升延時等因素。同時,隨著作業(yè)時間及工況條件的不同,還需要進一步詳細考慮溫度、壓縮因子等因素對實際調(diào)控的影響。
參考文獻:
[1] 張洋.輸氣管道漏磁內(nèi)檢測器速度控制問題研究 完整性管理。[D].沈陽:沈陽工業(yè)大學(xué), 2012.
[2] GB32167-2015.油氣輸送管道完整性管理規(guī)范[S].2015.
[3] NACESP0102-2017,In-LineInspectionofPipelines[S].2017.
[4] SY/T6889-2012,管道內(nèi)檢測[S].2012.
作者:呂超, 1986年生,工程師,工學(xué)碩士, 2012年畢業(yè)于東南大學(xué)工程力學(xué)專業(yè)。現(xiàn)就職于中國石油西氣東輸管道公司管道處,負責(zé)管道內(nèi)檢測、管道第三方管理、 完整性管理。
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