管道停輸連頭下料組對(duì)常見問題及解決方法
來(lái)源:《管道保護(hù)》雜志2020年第6期(總第55期) 作者:才永剛;郭存杰;高鐵龍;戈永越 時(shí)間:2020-11-17 閱讀:
才永剛 郭存杰 高鐵龍 戈永越
北京天然氣管道有限公司維搶修中心
摘 要:在管道安全隱患整改、改線擴(kuò)建等維搶修作業(yè)中,采取上下游閥門截?cái)嗤]斶B頭作業(yè)的方法較為安全有效。壓縮單次停輸動(dòng)火時(shí)間對(duì)連頭下料組對(duì)的作業(yè)質(zhì)量提出了較高的要求。針對(duì)在管道停輸連頭下料組對(duì)過程中出現(xiàn)的常見問題,提出了可行性解決方法。
關(guān)鍵詞:管道; 停輸連頭;動(dòng)火作業(yè);下料組對(duì)
為保證管道維搶修質(zhì)量安全可靠,減少天然氣停輸時(shí)間,保障下游供氣穩(wěn)定充足,需要盡量壓縮單次停輸動(dòng)火時(shí)間,對(duì)連頭下料組對(duì)質(zhì)量及作業(yè)人員的技能要求較高。 2019年北京管道維搶修中心共執(zhí)行公司調(diào)令70份,完成一級(jí)動(dòng)火作業(yè)21項(xiàng),二三級(jí)動(dòng)火作業(yè)23項(xiàng),計(jì)劃性維修作業(yè)20項(xiàng),參與輸氣處應(yīng)急演練6次;啟動(dòng)并完成應(yīng)急處置作業(yè)6次;共計(jì)焊接1007道焊口,安裝B型套筒2處,組對(duì)、焊接的合格率均保持100%。筆者針對(duì)動(dòng)火作業(yè)下料組對(duì)常見問題,分析其影響因素并給出了解決辦法。
1 直接影響因素
1.1 準(zhǔn)備工作
作業(yè)前如存在機(jī)具、設(shè)備準(zhǔn)備不充分,現(xiàn)場(chǎng)物料檢查不仔細(xì),準(zhǔn)備工序缺少驗(yàn)收環(huán)節(jié)等問題,會(huì)造成工作延誤或無(wú)法進(jìn)行。如2015年陜京管道霸州動(dòng)火作業(yè)時(shí),由于管工檢查連頭管材不仔細(xì),下料組對(duì)后才發(fā)現(xiàn)短接上有一個(gè)由里向外氣割槍吹出來(lái)的孔洞,造成無(wú)法使用; 2019年烏蘭察布?jí)簹庹緞?dòng)火作業(yè)中,管工沒有仔細(xì)檢查第三方施工單位前期預(yù)制好的管件即實(shí)施組對(duì)、焊接,造成相鄰兩管端直焊縫距離過近,只得將該焊口進(jìn)行割口重新組對(duì)處理。
解決辦法:施工前要加強(qiáng)驗(yàn)收環(huán)節(jié)管理,由專人對(duì)設(shè)備機(jī)具、工程材料進(jìn)行二次復(fù)驗(yàn),全程把關(guān)。
1.2 測(cè)量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
作業(yè)前期,管工測(cè)量時(shí)多用粉線、量角器、直角尺等手工測(cè)量,取幾次近似值作為下料依據(jù),而忽略了微小誤差會(huì)直接影響下料精準(zhǔn)度。管徑越大、兩管段間距離越遠(yuǎn),測(cè)量誤差出現(xiàn)的幾率越大。
解決辦法:針對(duì)幾種常用的連頭方式,研制大管徑、長(zhǎng)距離、精準(zhǔn)度高的專用測(cè)量工具,提高測(cè)量精度。測(cè)量過程必須進(jìn)行二次復(fù)尺校驗(yàn),確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后再下料。
1.3 環(huán)境溫差變化
管道途經(jīng)各地區(qū)存在溫差變化,給連頭作業(yè)帶來(lái)不同的影響。如陜京四線紅墩界壓氣站地處陜西與內(nèi)蒙交界,環(huán)境溫差大,管工在下料時(shí)沒有充分考慮溫度變化對(duì)管材的影響,露出的管線在氣溫升高后變 長(zhǎng),造成首次組對(duì)不成功,延誤時(shí)間約3 小時(shí)。
解決辦法:下料前應(yīng)預(yù)先關(guān)注天氣情況,充分考慮到管線熱膨脹量對(duì)當(dāng)次下料組對(duì)的影響,確保下料準(zhǔn)確。對(duì)管工定期開展專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)交流,使其熟知、掌握連頭過程中常見的計(jì)算方法,如管線熱膨脹計(jì)算公式等。
1.4 管道應(yīng)力
在管道動(dòng)火連頭斷管過程中,受地形、回填土擠壓或管內(nèi)溫差促成的熱脹冷縮、施工時(shí)強(qiáng)行組對(duì)等特殊因素影響,埋地管線斷開后受內(nèi)部應(yīng)力釋放而彈開、錯(cuò)位現(xiàn)象較為常見,而應(yīng)力釋放過多將影響連頭下料、組對(duì)、焊接質(zhì)量。
解決辦法:為避免應(yīng)力過多釋放造成管線下料、組對(duì)困難,可根據(jù)埋地管線的地形、地貌判定應(yīng)力釋放點(diǎn),提前對(duì)下沉管段采取支護(hù),縮小應(yīng)力釋放過多造成短接下料斜口量大,影響組對(duì)、焊接質(zhì)量。如果現(xiàn)場(chǎng)條件允許,施工機(jī)具準(zhǔn)備充足,可采用挖掘機(jī)挖出連頭點(diǎn)前后30~50 m管道周圍覆土,釋放應(yīng)力,調(diào)整管線中心軸距,減少偏差,提高連頭質(zhì)量。
1.5 切割管口平整度
管道停輸連頭作業(yè)多為斜口下料組對(duì),由于測(cè)量、畫線的誤差或切割等因素造成的管口平整度缺陷,對(duì)組對(duì)質(zhì)量有直接影響。
解決辦法:劃線前對(duì)管口進(jìn)行等分定點(diǎn),等分點(diǎn)越多精準(zhǔn)度越高,根據(jù)管徑大小目前多采用4等分、 8等分和12等分方法確定切割點(diǎn),減少劃線誤差對(duì)管口平整度的影響。切割后的管口在打磨前可采取平口圈(特制工具)進(jìn)行管口平面驗(yàn)證,確保管口平整度。
2 間接影響因素
2.1 員工心理素質(zhì)
動(dòng)火作業(yè)時(shí)間緊迫,一級(jí)動(dòng)火停輸連頭作業(yè)一般要求在20個(gè)小時(shí)內(nèi)完成測(cè)量、下料、組對(duì)及焊接所有工序,公司領(lǐng)導(dǎo)全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管,施工質(zhì)量要求百分之百,致使現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員心理壓力大、過分緊張,容易出現(xiàn)失誤,影響正常發(fā)揮。
解決辦法:嚴(yán)格要求施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。模擬實(shí)戰(zhàn)練兵,提高作業(yè)人員心理抗壓能力。如通過上臺(tái)發(fā)言鍛煉,克服緊張心理;加強(qiáng)模擬作業(yè)培訓(xùn),養(yǎng)成標(biāo)準(zhǔn)化操作習(xí)慣,降低操作失誤的概率。
2.2 不良作業(yè)習(xí)慣
在施工前,工具、設(shè)備要在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)擺放整齊、合理,但隨著作業(yè)進(jìn)度不斷推進(jìn),作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)逐漸出現(xiàn)線纜雜亂無(wú)章、工具亂放等現(xiàn)象。其原因是操作人員只追求工作速度而不注重工作細(xì)節(jié),長(zhǎng)期形成的不良作業(yè)習(xí)慣,會(huì)埋下作業(yè)安全隱患,影響施工質(zhì)量。
解決辦法:對(duì)操作員工要加強(qiáng)日常標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)訓(xùn)練,養(yǎng)成良好的作業(yè)習(xí)慣,提升員工素質(zhì)教育,重視施工質(zhì)量和細(xì)節(jié),杜絕安全隱患。
2.3 管材自身缺陷
在役管道在斷開后普遍存在管徑大小差異和管口橢圓度不精準(zhǔn)缺陷,從而出現(xiàn)管口組對(duì)錯(cuò)邊量超出規(guī)范要求現(xiàn)象,影響組對(duì)和焊接質(zhì)量。
解決辦法:在技術(shù)規(guī)范允許范圍內(nèi)對(duì)橢圓管口進(jìn)行減薄壁厚過度處理,組對(duì)過程中采用外對(duì)口器對(duì)橢圓管口進(jìn)行擠壓調(diào)整,使變形管口調(diào)整到正常范圍內(nèi)再實(shí)施焊接作業(yè),確保施工質(zhì)量。
作者簡(jiǎn)介:才永剛 ,1980 年生,大專,北京天然氣管道公司維搶修中心作業(yè)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),主要從事管道維搶修作業(yè)管理工作。聯(lián)系方式:18634942241, 20171901@qq.com。
上篇:
下篇: